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分析气动隔膜泵的行业优势处理气力提升泵堵料问题

时间:2022-08-03 13:44:30 来源:上海立申水泵制造有限公司

   1、由于气动隔膜泵用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。

  2、在易燃易爆的环境中用气动隔膜泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。

  3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。

  4、另外隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。

  5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界完全隔开。

  6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。

  7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为气动隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。

  1、供气风机故障

  1.1、风机出口安全阀压力设定值偏小

  试生产初期,随着磨喂料量的增加,出现气力提升泵堵料。风机电流值在65%左右,属正常范围,但风机出口安全阀向外排气。现场管道上气压表读数未达到安全阀排空压力80kPa。重新调节安全阀压紧丝杆后,此类堵料即可排除。

  1.2、风机三角带脱落或烧损

  在三角带磨损老化或新三角带张紧不适合时,易使三角带脱落或烧损。如,中控室画面显示1台风机电流值由正常值70%左右降至空载电流40%,而另外2台风机电流则由70%左右上升到80%。中控室对此报警未予注意,切换备用风机不及时,导致气力提升泵堵料。现场检查则发现3台风机出口管道上安全阀均向外排气,第1台风机的三角带脱落或烧毁,电动机空转,从而造成另2台风机电流上升。切换到备用风机可解决问题。

  1.3、风机出口逆止阀阀芯脱落,截止阀阀片磨损

  风机出口逆止阀的作用是在风机停机后防止压力气流反窜到转子腔。截止阀为气动控制,在风机电动机运转前打开,在电动机停机后关闭,截断压力气流的反窜。因截止阀阀片磨损有缺口,导致压力气流从缺口反窜,冲击逆止阀阀芯,时间一长,造成阀芯脱落。此类原因导致的堵料现象如下:

  中控室画面显示3台风机电流值由正常值70%左右的峰值瞬间下降到空载电流40%左右。现场检查气力提升泵堵料,但3台风机安全阀不排气。气流从发生故障的风机经排气管、转子腔到吸气管外排。停止该台风机后,截止阀关闭,另2台风机电流值瞬时由40%上升到80%,安全阀向外排气。

  2、气力提升泵的帆布层破损,气室积料

  因帆布层破损后,喂入气力提升泵的生料得不到很好地气化,使泵的输送能力降低,当喂料量超过泵的输送能力时,发生堵料。3台风机电流值均在80%左右,安全阀放气。

  处理方法:无需立即停机更换,一般等到停机检修时再更换帆布。现场处理时可不必打开泵体人孔门放料,只需开大生料库顶袋除尘排风机入口阀门,同时选择开启3台风机即可将泵体内的物料送空。

  3、来料潮湿结块

  因物料的因素导致气力提升泵堵料主要是料潮湿引起,特别是增湿塔湿底堵料后,清下的潮湿物料经螺旋输送机送入气力提升泵后,不能被气化送走。中控室显示3台风机电流值均在空载电流40%左右,安全阀不放气,但送料斜槽则漫料,敲击泵体,声音发闷。

  处理方法:停掉生料磨系统,打开泵体人孔门,人工铲料,清出帆布层后再重新开机。

 

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